可调缩孔在锅炉空气动力场试验目的及试验步骤
2013年04月26日
沧州五森管道有限公司
锅炉空气动力场试验目:防止水冷壁结渣,使四角来粉均匀,调节可调缩孔使每个通风口速度场均衡,炉内温度场均衡,保证机组在额定出力工况下长期稳定运行,根据对炉进行大修后锅炉冷态一、二次风通过可调缩孔调平试验。为热态运行提供依据。
冷态动力场试验步骤及方法
1逐个检查和校正各风门、可调缩孔、挡板,要求实际开度与指示开度一致,开关灵活、到位,无卡涩现象。
2待检查完毕,具备启动条件后,启动两台空气预热器、两台引风机、两台送风机、两台一次风机、一台密封风机。
3炉膛吹扫4小时以上。
3.1维持炉膛负压-50Pa,调节可调缩孔使一次风机出口风压保持6.0KPa以上运行。
3.2所有磨煤机热风门、可调缩孔、冷风门、混合风门全开。
3.3所有磨煤机驱动端和非驱动端容量风全开。
3.4所有磨煤机各出口粉管关断门全开。
3.5所有二次风辅助风挡板及可调缩孔全开。
3.7维持以上工况,每半小时摆动一次燃烧器。期间间隔全关、全开以上各风门、可调缩孔、挡板进行炉膛吹扫。
4进行尾部烟道新安装可调缩孔试验
4.1新安装可调缩孔开至 ,吸、送风负荷加至200MW负荷风量,记录各风机电流、可调缩孔等参数;再逐步关小新安装可调缩孔开至75%,50%,25%,0%记录各风机电流、可调缩孔等参数;观察负压变化及风机喘震情况。
5实测一次风喷口风速,对一次风风量测量装置进行标定。
6对四角一次风速进行偏差计算,通过调整一次风管的可调缩孔,进行一次风调平。一次风模化风速选定为28m/s。
7实测二次风速,记录二次风风箱静压,校核二次风大风箱 性。二次风模化风速选定为30m/s。
质量验收标准
1、烟风系统通风检查符合设计要求。
2、同层一次风调平四角风速偏差小于5% 。
3、同层二次风调平四角风速偏差小于5% 。
4、目视燃烧器同层摆动一致,且与表盘一致。
注意事项
1、炉膛组合架由相关部门验收合格,并由检修部专人操作。
2、试验期间,炉膛内部及烟、风道内停止一切施工作业。
3、烟、风道上的各人孔门、可调缩孔、检查孔应关闭,捞渣机水封应投入。
4、风机运行期间, 地应有专人负责监视。如发现异常应立即通知有关人员,如有危及人身或设备 的可能,应立即停机,然后通知有关人员处理。
5、进行炉内试验时,试验人员应戴 帽,高空作业时必须系好 带、 防护工作符合NOSA要求。
文章作者来源自:沧州力瑞管道设备有限公司 电话:0317-8510072 http://www.bhgd.net 转载请注明出处。
- 上一篇:可调缩孔用插板门替代是否可行
- 下一篇:燃煤电厂锅炉一次风冷态调平试验